当阳晋控气体投产一周年:“创”出新高度 “降”出真功夫
当阳晋控气体投产一周年:“创”出新高度 “降”出真功夫
当阳晋控气体投产一周年:“创”出新高度 “降”出真功夫湖北日报客户端讯(通讯员李伟、陈也、朱超)近日,记者从湖北晋控气体有限公司获悉,企业从去年5月投产(tóuchǎn)以来(lái),项目产能得到充分释放(shìfàng),各项消耗指标全面优于设计值,产品单位成本远低于行业平均水平(píngjūnshuǐpíng)。投产一年来累计实现营收19.76亿元,利润总额超9400万元(wànyuán)。
走进晋控气体中控室,大屏上显示的各工段数据井然有序,工作人员(gōngzuòrényuán)只需点击鼠标,无烟煤块就在(zài)生产线上顺利变成液体合成氨(héchéngān)和液化天然气,运往下游化工企业。
作为湖北省重点引进项目,晋控气体年产(niánchǎn)55万吨氨醇技术升级改造项目于去年5月6日成功点火,2个(gè)月内就全面(quánmiàn)达成了设计产能,当年完成产值12.2亿元。
稳定的高产得益于科学先进的工艺技术(gōngyìjìshù)路线。一直以来,生产过程中(zhōng)的高耗能问题一直是制约化工行业发展的瓶颈。晋控气体公司坚持创新驱动,保证(bǎozhèng)了生产装置的经济稳定运行,在降低能耗水平的同时提升企业盈利(yínglì)能力。
据介绍,该公司的气化装置采用碎煤加压气化技术,将无烟块煤转化为粗煤气,实现了(le)煤炭(méitàn)的高效清洁利用。
公司技术管理部副部长刘云峰说:“我们的系统能耗(nénghào)更低,更节能,有设备投资少、装置运行稳定、长周期运行等特点。我们的气化(qìhuà)装置采用了全废锅流程,通过回收装置的热能,单台炉自产蒸汽(zhēngqì)达到(dádào)24吨每小时,自产蒸汽量达到自用蒸汽量的50%左右(zuǒyòu)。”仅单台气化炉的自产蒸汽,每年就可(kě)以节约蒸汽采购费用3888万元,同时利用余热副产蒸汽发电,每年又可减少电费支出(zhīchū)3500余万元,显著降低(jiàngdī)了外部能源依赖,大大降低了生产成本。目前整个产线的各项消耗指标全面优于设计值,生产成本远低于行业平均水平,这也(yě)成为了公司的核心竞争力。
在降低成本基础上,晋控气体(qìtǐ)与杭州(hángzhōu)中泰深冷技术股份有限公司共同开发“煤基氮肥联产LNG液氮洗(xǐ)工艺”,该(gāi)工艺实现了气体净化与LNG(液化天然气)生产一步到位。今年3月,中国氮肥工业协会认定该技术达到国内(guónèi)领先水平,建议在行业推广。公司生产管理部(guǎnlǐbù)副部长郜江涛说:“粗煤气(méiqì)中有10%的甲烷,通过后系统的液氮洗分离(fēnlí),实现了高附加值LNG产品(chǎnpǐn)的产出。LNG目前市场行情较好使我们的每吨液氨成本直接降低200元左右。”据了解,相比传统工艺,该技术可以使设备数量减少30%,开车成本降低40%,副产的LNG每吨售价4500元左右,为企业贡献了40%的利润。
湖北晋控气体有限公司总经理罗俊杰表示(biǎoshì):“接下来,企业将以科技创新为驱动,聚焦生产运营、降本增效(jiàngběnzēngxiào),深耕园区磷化工原料配套和清洁燃料供应,推动公司智慧工厂建设,洁净化生产示范再上新台阶(xīntáijiē),奋力实现全年24亿元的经营目标,助力地方经济(jīngjì)发展(fāzhǎn),为企地共赢作出示范。”
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湖北日报客户端讯(通讯员李伟、陈也、朱超)近日,记者从湖北晋控气体有限公司获悉,企业从去年5月投产(tóuchǎn)以来(lái),项目产能得到充分释放(shìfàng),各项消耗指标全面优于设计值,产品单位成本远低于行业平均水平(píngjūnshuǐpíng)。投产一年来累计实现营收19.76亿元,利润总额超9400万元(wànyuán)。
走进晋控气体中控室,大屏上显示的各工段数据井然有序,工作人员(gōngzuòrényuán)只需点击鼠标,无烟煤块就在(zài)生产线上顺利变成液体合成氨(héchéngān)和液化天然气,运往下游化工企业。
作为湖北省重点引进项目,晋控气体年产(niánchǎn)55万吨氨醇技术升级改造项目于去年5月6日成功点火,2个(gè)月内就全面(quánmiàn)达成了设计产能,当年完成产值12.2亿元。
稳定的高产得益于科学先进的工艺技术(gōngyìjìshù)路线。一直以来,生产过程中(zhōng)的高耗能问题一直是制约化工行业发展的瓶颈。晋控气体公司坚持创新驱动,保证(bǎozhèng)了生产装置的经济稳定运行,在降低能耗水平的同时提升企业盈利(yínglì)能力。
据介绍,该公司的气化装置采用碎煤加压气化技术,将无烟块煤转化为粗煤气,实现了(le)煤炭(méitàn)的高效清洁利用。
公司技术管理部副部长刘云峰说:“我们的系统能耗(nénghào)更低,更节能,有设备投资少、装置运行稳定、长周期运行等特点。我们的气化(qìhuà)装置采用了全废锅流程,通过回收装置的热能,单台炉自产蒸汽(zhēngqì)达到(dádào)24吨每小时,自产蒸汽量达到自用蒸汽量的50%左右(zuǒyòu)。”仅单台气化炉的自产蒸汽,每年就可(kě)以节约蒸汽采购费用3888万元,同时利用余热副产蒸汽发电,每年又可减少电费支出(zhīchū)3500余万元,显著降低(jiàngdī)了外部能源依赖,大大降低了生产成本。目前整个产线的各项消耗指标全面优于设计值,生产成本远低于行业平均水平,这也(yě)成为了公司的核心竞争力。
在降低成本基础上,晋控气体(qìtǐ)与杭州(hángzhōu)中泰深冷技术股份有限公司共同开发“煤基氮肥联产LNG液氮洗(xǐ)工艺”,该(gāi)工艺实现了气体净化与LNG(液化天然气)生产一步到位。今年3月,中国氮肥工业协会认定该技术达到国内(guónèi)领先水平,建议在行业推广。公司生产管理部(guǎnlǐbù)副部长郜江涛说:“粗煤气(méiqì)中有10%的甲烷,通过后系统的液氮洗分离(fēnlí),实现了高附加值LNG产品(chǎnpǐn)的产出。LNG目前市场行情较好使我们的每吨液氨成本直接降低200元左右。”据了解,相比传统工艺,该技术可以使设备数量减少30%,开车成本降低40%,副产的LNG每吨售价4500元左右,为企业贡献了40%的利润。
湖北晋控气体有限公司总经理罗俊杰表示(biǎoshì):“接下来,企业将以科技创新为驱动,聚焦生产运营、降本增效(jiàngběnzēngxiào),深耕园区磷化工原料配套和清洁燃料供应,推动公司智慧工厂建设,洁净化生产示范再上新台阶(xīntáijiē),奋力实现全年24亿元的经营目标,助力地方经济(jīngjì)发展(fāzhǎn),为企地共赢作出示范。”
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